工业废水处理工应对高油脂废水导致初沉池浮渣板结的刮渣机扭矩监测与热水冲洗
含动植物油废水进入初沉池后,浮渣在表面冷却凝固,形成硬壳状板结层,刮渣机负荷剧增甚至停转。作为一线工业废水处理工,掌握其板结的刮渣机电流突升判断、停机后热水软化冲洗与源头隔油强化方法,是恢复排渣功能的关键。板结浮渣是预处理的“硬壳障碍”。
应对应实时监控刮渣机电机电流。若电流在短时间内上升30%以上并持续高位,说明浮渣已板结卡阻。立即停机,防止电机烧毁。组织人员从池面用高压热水枪(水温≥60℃)对板结浮渣进行喷射软化,使其恢复流动性。随后手动或低速启动刮渣机,将软化浮渣导入渣斗。根本措施是加强前端隔油池运行:提高排油频次,确保刮油机连续运转,必要时投加破乳剂。某厂食堂废水未有效隔油,初沉池浮渣板结厚达10cm,工业废水处理工用热水冲洗2小时后恢复刮渣,并修复隔油池刮油机,问题根除。
建立刮渣机电流报警阈值。避免强行运行导致设备损坏。浮渣板结是油脂的“冷凝固化”,工业废水处理工应具备设备保护意识和主动的热力疏通技能,才能监测电流,热水软化,源头控油,确保浮渣及时清除,维持初沉池正常运行。


