曝气头淤堵的在线识别与不停产清洗方法
工业废水生化池的曝气系统通过微孔曝气头向混合液供氧,维持微生物活性。长期运行后,曝气头易被钙镁沉淀、铁锰氧化物或生物膜堵塞,导致曝气不均、氧转移效率下降、风机负荷增加。作为一线操作人员,掌握其淤堵的在线识别、不停产清洗与预防措施,是保障生化系统高效运行的关键。淤堵的典型表现是曝气池局部区域气泡细密均匀度下降,某些区域气泡变大或无泡,同时溶解氧分布不均,风机压力略有上升。若仅靠观察难以判断,可采用“气泡观察法”在池面放置浮标,观察其移动速度,流速慢的区域可能曝气不足。
发现淤堵后,应优先尝试在线清洗,避免停产损失。可采用“反冲洗+化学浸泡”组合法。先关闭该区域的空气阀门,利用相邻区域的水流反向冲刷曝气头孔隙。然后从曝气主管注入低浓度酸液如1%柠檬酸或2%盐酸,浸泡2至4小时,溶解无机垢。浸泡期间保持池内水位,防止酸液挥发。浸泡后开启曝气,用空气吹扫残留酸液,再用清水彻底冲洗。对于有机物或生物膜堵塞,可用0.5%次氯酸钠溶液浸泡,杀灭生物膜并氧化有机物。清洗过程中应监测pH和ORP,确保药剂有效且不损伤系统。
某厂A/O池在运行一年后出现前端溶解氧偏低,后端偏高,经检查确认前端曝气头部分堵塞。操作人员采用1.5%柠檬酸溶液对前段曝气支管进行分段浸泡清洗,每段清洗两小时,共分四段完成。清洗后气泡恢复均匀,溶解氧分布改善,风机压力下降0.03MPa。此后,该厂将曝气系统清洗纳入季度维护计划,并在进水端增加软化装置,减少钙镁离子含量。
日常管理中,应定期轮换曝气区域,避免局部长期高负荷运行。监测进水硬度、铁锰含量,超标时采取预处理措施。建立曝气系统运行档案,记录每次清洗时间、方法、效果。对于严重堵塞且在线清洗无效的情况,可安排系统排空后拆卸曝气头进行高压水射流清洗或更换。更换时注意密封圈状态,防止漏气。
安全操作方面,使用酸液和次氯酸钠时应穿戴耐酸碱手套、护目镜和防护服,现场配备冲洗水源。药剂配制在通风良好处进行,避免混合产生有毒气体。清洗液排放应导入调节池,经中和处理后排放。高处作业注意防滑,使用稳固平台。曝气头清洗虽属常规维护,但其效果直接影响系统能耗与处理效率。操作人员应具备系统的判断力和规范的操作技能,才能实现高效清洗,延长设备寿命,保障生化系统稳定运行。